全文获取类型
收费全文 | 3042篇 |
免费 | 268篇 |
国内免费 | 152篇 |
专业分类
航空 | 545篇 |
航天技术 | 1218篇 |
综合类 | 42篇 |
航天 | 1657篇 |
出版年
2024年 | 14篇 |
2023年 | 53篇 |
2022年 | 60篇 |
2021年 | 67篇 |
2020年 | 84篇 |
2019年 | 79篇 |
2018年 | 55篇 |
2017年 | 68篇 |
2016年 | 98篇 |
2015年 | 112篇 |
2014年 | 162篇 |
2013年 | 152篇 |
2012年 | 290篇 |
2011年 | 253篇 |
2010年 | 200篇 |
2009年 | 224篇 |
2008年 | 197篇 |
2007年 | 170篇 |
2006年 | 162篇 |
2005年 | 147篇 |
2004年 | 120篇 |
2003年 | 109篇 |
2002年 | 58篇 |
2001年 | 57篇 |
2000年 | 44篇 |
1999年 | 34篇 |
1998年 | 50篇 |
1997年 | 37篇 |
1996年 | 37篇 |
1995年 | 38篇 |
1994年 | 38篇 |
1993年 | 44篇 |
1992年 | 31篇 |
1991年 | 24篇 |
1990年 | 24篇 |
1989年 | 35篇 |
1988年 | 17篇 |
1987年 | 16篇 |
1986年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
排序方式: 共有3462条查询结果,搜索用时 15 毫秒
271.
272.
273.
本文结合光纤陀螺仪主要光学器件的特性分析了光纤陀螺仪受温度影响的机理,并做实验摸索了光纤陀螺仪的温度特性,综合理论和实验研究的结果,得出了光纤陀螺仪的温度影响可以采取措施解决的结论。 相似文献
274.
275.
地球非球形对卫星轨道的长期影响及补偿研究 总被引:3,自引:0,他引:3
首先建立了地球非球形引力摄动模型,通过对地球非球形引力摄动对卫星轨道的长期影响分析发现,地球非球形引力摄动对卫星轨道升交点赤经和沿迹角的漂移量与时间成近似线性关系;然后推导了通过主动偏置半长轴和倾角的方法来补偿摄动长期影响的计算公式,设计了基于仿真的地球非球形引力摄动补偿方法;最后对GlobalStar星座卫星进行仿真与试验.结果表明,设计的补偿方法是可行的,摄动补偿后在地球非球形引力摄动作用下卫星轨道的长期稳定性得到了很好的保持. 相似文献
276.
277.
带有太阳电池阵的卫星电源系统在轨测试方法 总被引:1,自引:0,他引:1
根据带有太阳帆板的地球同步卫星在轨测试需求,分析了星上电源系统的组成及技术状态;并以光照区可调节母线为例。给出了卫星电源系统在轨测试方法及相应的计算公式;最后,通过工程验证了该方法的正确性。 相似文献
278.
针对我国空间交会对接轨道控制规划技术,研究了轨道交会优化、应急轨道控制、安全轨道防护和发射窗口规划等一系列关键问题。设计了全寿命周期交会对接任务轨道控制规划方案,从目标飞行器发射到飞船返回,对轨道控制进行了全程协同、全局优化。设计了相位、高度、圆化度多目标融合控制算法;建立了规划变量对远距离导引终点六自由度的独立控制方程;设计了标称整体规划与动态逐级规划相结合的多模式规划策略;基于导引终点整体调整和局部调整的方式,实现了正常和应急条件下天地导引交接点的动态规划;提出了基于飞行控制过程建模的导引终点精度分析方法,确定了地面导引向自主导引切换的关键判据;建立了多约束交会对接发射窗口模型,构建了多任务多年度发射窗口集合。交会对接轨道控制规划技术成功应用于神舟八号、神舟九号和神舟十号交会对接任务。 相似文献
279.
分析了月地返回飞行过程中的误差因素和量级采用蒙特卡洛法和统计理论,定量分析了月地返回轨道入轨时刻误差、入轨状态误差、入轨控制误差、转移段定轨误差、中途修正控制误差等各种误差对轨道终端参数的影响。给出了月地返回轨道中途修正的计算步骤,然后以预期再入时刻和目标再入点为修正目标,采用微分改正法计算中途修正所需的速度增量。结合误差分析结果和测控条件,给出第一次中途修正时机的建议和一个具体算例,计算结果表明所提中途修正方法和策略可以修正入轨误差、定轨误差和控制误差的影响,使月地返回轨道可以按预期的再入时刻返回预定再入点。 相似文献
280.
设计了带缠裹式防热套的柔性接头,弹性件和防热套材料均采用硅橡胶.研究了柔性接头有效摆心和几何球心的关系,采用2阶四项式Mooney-Rivlin模型模拟弹性件的本构关系,利用ANSYS软件分别仿真计算柔性接头在压强为0,9MPa下不同摆角条件的有效摆心和几何球心漂移,得到了两者的漂移包络线,把仿真的有效摆心漂移结果与试验测量值进行比较,并利用间隙碰撞试验验证了几何球心漂移仿真结果的准确性,在此基础上研究了有效摆心漂移的原因.结果表明:摆心包络线的仿真结果与试验结果吻合较好,有效摆心和几何球心是两个不同的概念,柔性接头的有效摆心漂移在半径为2.5mm,高为1.4mm的圆柱包络面内,而几何球心的漂移在半径为0.013mm,高为0.6mm的圆柱包络面内,有效摆心漂移是由接头各层增强件和弹性件的变形不同引起的. 相似文献