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231.
提高卫星热控系统可靠性的对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
为提高卫星(特别是长寿命卫星)热控系统的可靠性,探讨了在热控设计、热控系统与卫星总体关系及空间环境影响等方面应采取的对策。特别是对一些长寿命卫星常用的星体外表面涂层的性能衰退现象作了较深入的介绍。对今后关于热控系统可靠性的研究提出了建议。  相似文献   
232.
233.
华永源 《推进技术》1990,11(3):77-77
法国欧洲动力装备公司(SEP)为美国延长射程拦截技术(Erint-1)导弹提供了固体火箭发动机关键性部件.这种导弹是一种灵敏的单级高超音速末段寻的导弹,是为战场导弹防御而研制的.发动机外壳和尾喷管由SEP负责设计.发动机外壳采用石墨/环氧树脂复合材料,尾喷管用碳/碳材料制成.发动机和尾喷管的总长约为1.8m,固体火箭发动机位于Erint-1导弹的中央,排气直接通过尾喷管排出.  相似文献   
234.
提高高频电缆可靠性的工艺方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了采用控制工艺质量提高高频电缆可靠性的工艺方法,并对工艺过程加工方法和要求作了详细的叙述。多年的经验证明,此种方法提高了高频电缆的可靠性。  相似文献   
235.
<钢结构设计规范>GB50017-2003认为:单轴对称的T型钢轴心压杆绕对称轴的稳定性是弯扭失稳问题.本次试验发现,剖分T型钢轴压杆有必要做弯扭屈曲验算,计算方法采用换算长细比法.结果表明:换算长细比法能够确保安全,被广泛采用.  相似文献   
236.
在第一次世界大战期间,"同盟国"一方的头领德国,曾发明过一种令人望而生畏的超级大炮.它的炮筒长达3.7米,每发炮弹也大得出奇,其质量竟相当于两个成年人的体重:120千克.大炮能把炮弹送到离地40千米高的空中,因而其射程可达100 多千米,这在当时无疑是极厉害的家伙.  相似文献   
237.
《中国民用航空》2009,(1):32-32
长荣航空“熊猫专机”于12月23日下午14:21自成都双流机场起飞,下午17:03抵达桃园机场,顺利完成这项划时代的飞行任务!  相似文献   
238.
采用顺序耦合方法,针对xz平面内的力学性能非均匀性,对热、力作用下的正交各向异性端头帽进行了热应力分析.结果表明,头部热应力呈环状;尾部Mises应力分布以90°为周期、45°方向为极小值,选择合理的连接方式十分重要;攻角使迎风子午面温度升高、应力增大,应将材料的xz平面45°方向设置在迎风线上.  相似文献   
239.
研究加筋壁板在轴向压缩载荷作用下长桁凸缘的侧向稳定性。结合加筋壁板强度和刚度设计因素,对长桁凸缘的侧向屈曲临界载荷进行分析,并提出长桁支撑件的刚度设计指标计算方法,为工程设计人员提供指导以提高设计效率。  相似文献   
240.

摘要:由于探测距离远,火星探测任务对干涉测量具有很强的精度需求。首先描述了相位参考甚长基线干涉测量(Very Long Baseline Interferometry,VLBI)原理,介绍了弧段内干涉相时延解模糊方法,阐述了弧段之间相互参考解算干涉相时延流程,给出了测量误差分析,并利用中国佳木斯深空站、喀什深空站针对射电源对1633+38和1641+399开展了相位参考VLBI试验验证。结果表明,消除模糊度后,相位参考时延精度优于0.1ns。这为提高中国未来深空探测器角位置精度提供一种可行的技术途径。  相似文献   
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