全文获取类型
收费全文 | 4076篇 |
免费 | 567篇 |
国内免费 | 353篇 |
专业分类
航空 | 2739篇 |
航天技术 | 820篇 |
综合类 | 324篇 |
航天 | 1113篇 |
出版年
2024年 | 29篇 |
2023年 | 140篇 |
2022年 | 133篇 |
2021年 | 168篇 |
2020年 | 168篇 |
2019年 | 184篇 |
2018年 | 132篇 |
2017年 | 164篇 |
2016年 | 152篇 |
2015年 | 151篇 |
2014年 | 209篇 |
2013年 | 182篇 |
2012年 | 254篇 |
2011年 | 212篇 |
2010年 | 194篇 |
2009年 | 191篇 |
2008年 | 196篇 |
2007年 | 198篇 |
2006年 | 182篇 |
2005年 | 182篇 |
2004年 | 131篇 |
2003年 | 134篇 |
2002年 | 126篇 |
2001年 | 147篇 |
2000年 | 97篇 |
1999年 | 96篇 |
1998年 | 90篇 |
1997年 | 116篇 |
1996年 | 111篇 |
1995年 | 71篇 |
1994年 | 81篇 |
1993年 | 71篇 |
1992年 | 78篇 |
1991年 | 71篇 |
1990年 | 61篇 |
1989年 | 55篇 |
1988年 | 15篇 |
1987年 | 18篇 |
1986年 | 3篇 |
1983年 | 1篇 |
1982年 | 1篇 |
1979年 | 1篇 |
排序方式: 共有4996条查询结果,搜索用时 140 毫秒
982.
应用粒子成像测速技术(Particle Image Velocimetry,PIV)对不同柱体截面尺度比H (H=3.8、1.9、1.2、0.9、0.7)的三棱柱在雷诺数Re=500条件下的尾流场进行定量测量。对尾流场进行定常和非定常分析,同时结合本征正交分解法和时间空间关联法,研究尺度比H对尾流场相干结构以及尾流场中涡街稳定运输区和涡街流向运输速率的影响。研究发现,三棱柱尺度比H的减小对尾流宽度、尾涡形成长度都有明显的促进作用,但旋涡脱落变慢,非定常性变弱。分析各阶模态对湍动能的贡献,发现随着尺度比H的减小,高阶模态湍动能占比之和有所增加。这就导致尾流场愈加不稳定,涡街稳定运输区域、涡街流向输运速率均减小。同时尾流宽度增大,尾流场阻力系数CD增大。 相似文献
984.
过顶盲区问题是目标在两轴转台奇异点附近区域运动时,转台不能正常跟踪目标的一种现象.从数学和物理上对过顶盲区性进行解释说明,结合工程研制的一些约束条件,提出基于姿态自主在线路径规划的过顶盲区规避策略及具体实施办法,对该策略的假设条件进行了建模和误差估计.最终仿真证明本策略满足预期,适于工程应用. 相似文献
985.
智凌云 《北华航天工业学院学报》2020,30(1):1-3
大功率高压变频器可以改变传统大中型异步电动机的电压输出频率,实现对电机转速的无极调节,还可以节约电能,受到越来越多的关注。相对于低压变频器,高压变频器的控制方式更加复杂,这就增加发生故障的概率,此外随着生产要求的提高,迫切的需要提升高压变频器控制的稳定性与作业的安全性。本文将基于三电平高压变频器控制策略,对其故障形式展开研究,探索高压变频器的控制措施与保护手段,同时还对中性点点位平衡与滤波器应用等问题进行研究。 相似文献
986.
针对新型惯性执行机构磁悬浮控制力矩陀螺(Magnetically suspended control moment gyro, MSCMG),基于金字塔构型开展卫星平台敏捷机动控制地面闭环试验研究,以验证MSCMG的姿态控制性能。首先基于MSCMG搭建卫星平台控制地面试验系统,建立数学模型;接着针对气浮台外界扰动抑制及大角度敏捷机动控制问题,基于变参数滑模控制设计姿态控制算法,采用鲁棒伪逆方法进行MSCMG群框架角速度分配;并针对MSCMG的特性对框架角速度和角加速度进行了限幅,开展闭环控制试验研究。试验结果表明,采用MSCMG进行气浮台姿态稳定控制实验,可以实现姿态稳定度优于5×10~(-4)(°)/s,且在实现30°/15 s的机动指标时,MSCMG框架角速度具有良好的跟踪性能,且磁悬浮转子在输出大力矩时仍然保持稳定悬浮,具有较强的鲁棒性。通过地面闭环试验验证了MSCMG作为姿控执行机构的优异性能,为其未来进一步应用研究奠定基础。 相似文献
987.
988.
989.
通过分析磁流变抛光的材料去除特征、误差功率谱密度的定量计算方法、敏感频率误差的演变规律,探索误差频谱与去除函数、走刀方式、走刀步距等加工参数的对应关系,为工艺过程的合理控制提供指导。典型强光光学零件磁流变抛光的实验结果表明,通过优化工艺参数,能够大幅修正低频误差、控制中高频误差,保证0.03~8.3mm-1频段误差全部满足NIF评价指标要求。 相似文献
990.