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371.
王一飞 《南京航空航天大学学报》1994,26(1):115-120
本文从气动力特性、使用性、经济性及工艺性等方面分析和选定高亚音速TW-1拖靶的气动外形布局,并提供了工程估算拖靶外形气动力特性的方法。用此法计算了拱形头部及钝头部拖靶的气动力,其拱形头部拖靶的升力及力矩特性计算结果与风洞实验结果吻合很好(误差≤5%),零升阻力系数误差约在10%~20%之间。但就整个拖靶系统阻力(包括拖靶及拖索阻力)而言,拖靶本身的阻力只占到10%左右。因此本文提供的估算方法能满足 相似文献
372.
373.
本文介绍了93方案的边条又一次精选,得到了满意的新边条,为提高大攻角下横航向气动特性,对93方案的双立尾改动设计加工了三种立尾和一个下反平尾共四种方案,在FL-1风洞中完成了实验选择和分析,认为原立尾向前移的方案是较满意的布局。采用新边条、双立尾前移和弯扭(机翼、所构成的正常式布局方案,其模型实验表现出良好的全机纵横向气动特性,全面满足第四代歼击机气动设计要求,是一个难得的好布局。 相似文献
374.
不同湍流度情况下尖头旋成体在大攻角时的压力分布特性实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文阐述了在西北工业大学低(变)湍流度风洞中进行的尖头旋成体在大攻角时压力分布特性的研究情况和结果分析。实验所用的风洞湍流度为0.02%,0.10%和0.33%。实验结果表明,旋成体表面的压力分布可分为对称和不对称两种类型。每种类型又可分为A类和B类两类。当攻角增大时,表面压力分布将由对称型转变为不对称型。本次实验还初次证实了,当滚转方位角变化时,旋成体 截面上的压力分布虽然可有很大变化,但是有一 相似文献
375.
376.
在1米低速风洞中,对半展长直机翼翼尖周围空间流场进行了详细地研究,并分析了翼尖帆片的增升减阻机理。根据理论计算并结合试验结果设计的翼尖帆片,经大低速风洞全机模型试验证明:翼尖装三个帆片可使全机诱导阻力因子减小21.49%。这可供帆片设计时参考。 相似文献
377.
378.
379.
余光志 《气动实验与测量控制》1993,7(4):34-39
北京大学低速风洞新研制的大攻角强迫振动实验设备可迫使模型绕其体轴做单自由度俯仰、偏航,或滚转振动,由六分量应变天平感受气动反作用和力矩,测量仪器按相关滤波原理将它争解为同相分量和正交分量。仪器具有很高的分辨度和精度,能测出组合形式的全部18个同相导数和18个正交导数。该设备具有很大的攻角范围和测滑角范围,并具有足够大的振动频率和振幅范围,实验风速可从20米/秒至50米/秒。强迫振动风洞实验的全过程 相似文献
380.
王崇和 《气动实验与测量控制》1996,10(4):90-98
利用PC总线工业控制计算机及有关功能组件,组成HG-4亚、跨、超音速风洞控制系统,实现超音速总压P0及亚、跨音速马赫数M自动调节,进一步提高吹风进程自动化。 相似文献