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61.
用web3D技术实现三维模型仿真训练   总被引:1,自引:0,他引:1  
以一个用Cult3d技术制作的导弹三维模型交互控制实例,阐明该模型不但实现了较高的渲染质量和渲染速度,而且还具有良好的交互性,为虚拟现实技术在此领域的运用提供了一条有效的途径.  相似文献   
62.
61中国民用航空(No.17) 2002.5民航体制改革方案已经国务院通过,并于今年开始实施。多年来倍受社会公众瞩目的民航一系列重大改革将付诸实施,民航市场化将迈出关键一步。这次体制改革将引发民航行业各个领域、各个层面的深刻变革,将涉及到每一个民航员工的切身利益。然而,无论任何人、任何单位,都应该以大局为重,按照国务院批准的民航体制改革方案调整自己的心态和步伐,放弃或牺牲一些个人的、局部的利益来推动改革。民航深化体制改革必将对民航干部职工产生强烈的震撼力,出现错综复杂的思想反映和情绪波动。因此,深化体制改革中…  相似文献   
63.
在分析通道校正电路的内部连接方式的基础上,按不同的SST指令和nHC换算转速分类进行了试验。通过喘振压力信号对综合调节器的校正试验,得到了喘振压力信号对nL,nH和TQ通道的修正关系。修正结果表明修正效果与SST指令和nHC换算转速的大小密切相关。  相似文献   
64.
盘形锥齿轮振动特性和故障分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文用试验和分析方法研究了A、B两种盘形锥齿轮在旋转条件下正常啮合时的振动特性和几种因素对振动特性的影响,并对A型齿轮断块故障作了分析,可供排除此类齿轮成块断裂故障参考。  相似文献   
65.
寿命服从指数分布的电子设备备件储备量的确定   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
电子设备备品备件是舰载导弹发射装置实现任务可靠度和战备完好性的保证,文中介绍了根据电子设备寿命服从指数分布的特点,解算出电子设备的故障率,并建立了备品备件储备量的数学模型,具有实际应用价值。  相似文献   
66.
某型发动机新件涡轮叶片叶冠掉块故障分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为排除某型发动机新件涡轮叶片叶冠掉块故障,对故障件进行尺寸检测、加工制造工艺复查、断口分析、结构和强度分析等,认为:引发故障的主要原因是叶冠转接R不圆滑、存在尖角,造成应力集中;而相邻原机件叶片弦宽尺寸超差,锯齿形工作接触面积小,以及非工作面局部碰磨,是引发故障的次要因素。采取并验证了有针对性的排故措施。  相似文献   
67.
2006年3月13日,由我国自主研发的"猎鹰"(L15)新型高级教练机在中航二集团江西洪都航空工业集团公司首飞成功.执行首飞任务的是首席飞行员张景亭和杨耀."猎鹰"高级教练机首先进行了低中速通场滑行,下午4时26分,"猎鹰"在轰鸣中开始快速滑行、加速,在很短的距离开始抬头、离地,腾空飞上了祖国的蓝天."猎鹰"高级教练机在空中共飞行18分钟,于4时44分安全返回机场平稳着陆.  相似文献   
68.
静态封严篦齿内部流动与换热的数值计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
建立二维篦齿模型,运用数值方法,从分析齿腔内流场和篦齿顶板换热的角度研究了篦齿的封严特性.通过多种工况的计算,探讨了雷诺数、齿顶宽和齿隙之比对篦齿腔内流动、压降损失以及齿腔顶板换热系数之间的关系.计算数据和实验数据进行比较,发现变化规律一致,误差较小.研究结果表明:雷诺数、齿顶宽和齿隙之比影响着齿腔内部流动和换热的状态,是最终成为决定篦齿封严效果的重要因素.   相似文献   
69.
为了探究当量比对甲烷-空气连续旋转爆轰燃烧室(CRDC)特性的影响,利用二维可压缩欧拉方程对CRDC进行了数值研究,分析了爆轰波的发展过程和贫燃熄火过程,对比了不同工况下CRDC特性参数的变化情况。结果表明:CRDC起爆后燃烧场在由不稳定状态到相对稳定状态的过程中发生了2次碰撞,当进气当量比较低时,CRDC未能完全发生2次碰撞过程就已经熄爆。随着进气当量比的降低,爆轰波传播速度、轴向平均速度、出口平均温度、出口平均总压均呈下降趋势;增压比随当量比降低而减小的根本原因在于旋转爆轰燃烧过程和等压燃烧过程的熵增差减小,使吉布斯自由能增量差减小。CRDC的燃料驻留时间处于亚毫秒量级,燃烧热效率保持在99%以上。   相似文献   
70.
针对永磁同步电机空间矢量直接转矩控制中存在的磁链脉动大、转速超调大和转速动态响应速度慢等问题,提出基于Supertwisting二阶滑模控制理论将转速环、磁链环和转矩上的控制器全部换成Supertwisting滑模控制器。对所提出的控制理论利用MATLAB/Simulink仿真软件进行仿真验证。仿真结果表明所提出的控制理论能够成功抑制转速超调,实现提高转速、磁链和转矩的动态响应速度、抑制转矩和磁链脉动。  相似文献   
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