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基于滑动多缝板的高超声速进气道不起动振荡流态控制实验研究
引用本文:张启帆,谭慧俊,陈昊.基于滑动多缝板的高超声速进气道不起动振荡流态控制实验研究[J].推进技术,2017,38(7):1450-1458.
作者姓名:张启帆  谭慧俊  陈昊
作者单位:南京航空航天大学 能源与动力学院,江苏省航空动力系统重点实验室,江苏 南京 210016,南京航空航天大学 能源与动力学院,江苏省航空动力系统重点实验室,江苏 南京 210016,南京航空航天大学 能源与动力学院,江苏省航空动力系统重点实验室,江苏 南京 210016
基金项目:江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CXZZ13_0178);中央高校基本科研业务费专项资金;
摘    要:针对高超声速进气道的不起动振荡现象,提出了一种基于滑动多缝板的进气道不起动振荡控制概念,并对相关控制方案以及流动机理开展了风洞实验研究。实验中采用高速纹影技术和动态压力测量技术对整个控制过程中的瞬态流动结构和壁面动态压力信号特征进行了记录。结果表明:无论是在喉道后的唇罩上还是喉道前的压缩面上设置多缝板,均可在进气道不起动时通过泄流平衡进气道进出口流量差,进而达到抑制振荡的目的;随着多缝板的开启,进气道内的压力振荡幅度均不断减小,但是振荡频率的变化却并不相同,相较唇罩开缝方案中的频率保持不变,压缩面开缝方案中的振荡频率将随着通道内亚声速区的不断增大而升高;此外,压缩面开缝方案相较唇罩开缝方案能够对不起动过程中产生的分离包卸除,因而能够增强进气道的再起动能力。

关 键 词:高超声速进气道  不起动控制  滑动多缝板  再起动  实验研究
收稿时间:2016/3/6 0:00:00
修稿时间:2016/5/3 0:00:00

Experimental Study of Unstart Oscillatory Flow Control of Hypersonic Inlet with Movable Slot-Plate
ZHANG Qi-fan,TAN Hui-jun and CHEN Hao.Experimental Study of Unstart Oscillatory Flow Control of Hypersonic Inlet with Movable Slot-Plate[J].Journal of Propulsion Technology,2017,38(7):1450-1458.
Authors:ZHANG Qi-fan  TAN Hui-jun and CHEN Hao
Abstract:
Keywords:
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