Busemann进气道风洞实验及数值研究 |
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作者姓名: | 孙波 张堃元 |
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作者单位: | 南京航空航天大学,能源与动力学院,江苏,南京,210016 |
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摘 要: | 为了获得Busemann进气道的流场特性和总体性能,利用内锥形流场生成了设计马赫数为5.3,收缩比为8的具有乘波构形的Busemann进气道,对该进气道进行了数值模拟和Ma为5.3的吹风实验,实验测量了进气道内的沿程静压分布和出口截面的皮托压力,分析了进气道的压缩特性和乘波特性,获得了进气道的基本性能参数。实验结果表明:该进气道流量系数为0.58,出口马赫数1.4,总压恢复0.217,增压比37.6。
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关 键 词: | 超音速冲压喷气发动机 高超声速进气道 Busemann进气道 进气道设计 |
文章编号: | 1001-4055(2006)01-0058-04 |
收稿时间: | 2005-05-10 |
修稿时间: | 2005-05-102005-09-01 |
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