首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   11篇
  免费   0篇
航空   10篇
综合类   1篇
  2022年   1篇
  2019年   2篇
  2004年   1篇
  2003年   2篇
  2002年   1篇
  2000年   4篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 109 毫秒
1.
日前,某工程一阶段产品质量评审会在 618所举行并获得通过。 由 618所承担的某工程电传控制系统、导航综合系统、驾驶导航综合系统的研制任务,其交连关系复杂,技术难度大。一年来,在驻所军事代表室的大力支持下, 618所飞控、惯导两大研究部全体技术人员通力合作、顽强攻关,较好地完成了一阶段产品的部件调试与系统综合任务,达到了可交付状态。 评审会认真听取了系统产品的配套状况、性能测试、文件编制、技术状态报告,以及各个成品的出所测试结果与随件文件质量控制过程的报告。在就设计输入 /输出是否一致、试验记录是否客观真实…  相似文献   
2.
径向引流减涡器通常位于航空发动机压气机盘腔中,通过抑制气流周向速度的发展从而降低空气系统引气过程中的压力损失,对于提升发动机效率有着十分重要的作用。本文对压气机盘腔径向引流减涡器的相关研究进行综述。研究表明:常用的减涡器包括减涡管、去旋喷嘴、翅片和导流板等结构。其中,管式减涡器的研究和应用最多,其减阻效果较好,但存在着质量较大,且在高速旋转时易产生振动等问题;去旋喷嘴质量较轻,但也有着流量不稳定的现象;导流板同样有着安装和稳定上的问题。有学者尝试对减涡管和去旋喷嘴的结构进行改进,均取得了一定的优化效果。通过对现有研究的梳理可以发现:目前还缺乏描述总压损失的理论模型,熵分析可以作为新的入手点研究总压损失机理。近期研究表明总压损失主要出现在转折位置,这一点与静压损失有所不同,也为减涡器的改进优化提供了思路。  相似文献   
3.
日前,陕西省技术监督局在 618所主持召开压缩天然气售气机企业标准评审会,由 618所编制的该企业标准顺利通过审定。 参加此次评审会的有西安市天然气总公司、陕西省燃气办公室、陕西省标准计量情报所等单位和部门的专家、学者。会议首先听取了 618所所作的“标准编制说明”、“压缩天然气售气机企业标准”、“标准验证报告”等报告。随后,与会专家、学者详细询问了标准的各项内容、产品的功能、技术要求及测试方法等问题,一致认为:该标准要素齐全,技术要求完整,能反映产品的质量要求,技术参数选择合理,实验方法可行,并符合国家有…  相似文献   
4.
5.
导流板式减涡器总压损失特性数值模拟   总被引:2,自引:1,他引:1  
白阳  罗翔  何健  曹楠  蔡超凡 《航空动力学报》2019,34(10):2120-2130
通过数值模拟的方法研究了不同形状的导流板式减涡器对总压损失特性的影响。结果表明,总压的损失主要由气体在减涡器中对导流板做功引起的平缓下降以及由于切向速度过大在转折处引起的迅速下降两部分组成。当导流板较长时,损失主要由气流对导流板做功导致,导流板较短时损失则主要由转折处突降导致。因此,应在起到限制切向速度以降低转折处的突降的同时,尽可能减少气流对导流板的做功。系统总压损失随导流板数量的增多和出口位置的提高呈现先减少后增大的趋势,导流板形状也会对总压损失造成影响。   相似文献   
6.
7.
20 0 2年中共中央、国务院在京隆重召开国家科学技术奖励大会 ,由西安飞行自动控制研究所研制的 5 73航空通用型惯导系统荣获国家科技进步二等奖。5 73航空通用型惯导系统是高精度挠性平台式惯导系统 ,该系统是自主式导航系统 ,准备时间短 ,系统精度高 ,不仅为飞机导航定位 ,而且是基准信息源 ,可连续实时地提供飞机的速度、姿态等多项参数 ,并可与机上雷达、火控、飞控等设备交联 ,形成惯性导航攻击系统和惯性自动领航系统。因此 ,可应用于各类军、民用飞机 ,既使用于老机改造 ,又适用于新机研制。5 73惯导系统经适应性改造后 ,对提高我国…  相似文献   
8.
MK-Ⅲ真空扩散烧结炉是巴山机械厂直接从英国购进的设备,精度较高但价格昂贵,前段时间上炉体降温隔热层金属焊接的地方有两个点发现漏水,经过几次修复并进行检漏实验,漏水问题已排除。但在漏水问题排除后,真空度一直达不到修复前的精度,修理人员拆卸装反复了四、五次,但真空度仍然达不到。两个多月过去了故障仍没有排除,影响了厂里的生产。 为此,厂里成立了攻关组,攻关组听取了操作人员对设备故障方面的介绍后,并在现场仔细查看了设备的情况,经过一段时间的仔细观察,发现炉体下部抽管到空气截止阀这段管壁外结露严重,当时…  相似文献   
9.
白阳  罗翔  何建 《航空动力学报》2022,37(6):1295-1305
通过计算卷吸流量对传统湍流参数定义进行修正,并验证了修正后的湍流参数对气流流动的控制情况。结果表明:修正后的湍流参数在不同的管氏减涡器进出口位置和入口预旋下均对盘腔内的气流流场和总压系数取得了很好的控制效果。气流总压系数和实际旋流系数均同时受修正湍流参数和入口旋流系数控制。此外,随同转速下的湍流参数增加,气流保持其径向内流状态的能力增强,需要管氏减涡器抑制其周向旋转的区域减少,使得总压系数最小的最优管氏减涡器长度减短。   相似文献   
10.
日前,国家某重点型号研制课题发展型控制律方案及初步设计在西安飞行自动控制研究所通过评审,该课题采用现代控制理论设计的控制律在国家重点型号研制中尚属首次。来用现代控制理论设计具有型号背景的系统控制律,大大发展了航空  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号