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951.
杨雪余莉李允伟李岩军 《空气动力学学报》2015,(5):714-719
为研究织物透气性对降落伞气动性能的影响,将织物的透气性能用Ergun公式描述,建立了含织物透气性能附加源项影响的新型流场动量控制方程,对上述方程进行了数值求解,并和无织物透气性影响的传统模型的数值结果进行了对比。数值结果表明,新型流场动量方程能够得到织物透流速度,该速度明显低于周围有孔出流速度和绕流速度。伞衣尾部存在紧贴伞衣织物的第一尾涡区和尾部中心旋涡对组成的第二尾涡区,织物透气性使第一尾涡区变长,螺旋点增多,旋涡分布更均匀对称,而第二尾涡区尺寸则变小,整个尾涡区变短变窄,提高了伞衣的稳定性。其次,织物透气性使伞衣内侧压力有所降低,外侧负压有所升高,沿伞衣径向压差系数减小,阻力系数小于非透气性伞衣,更接近空投试验结果,该模型可以提高透气性伞衣流场计算的准确性。 相似文献
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956.
在随机设计下本文构造了部分线性模型的经验欧氏似然比统计量,并由它的极限分布构造了部分线形模型参数的渐进置信域。 相似文献
957.
门限选择是控制系统中故障检测的一个关键问题。门限设置过高,故障的失报率就会增大。门限设置过低,故障的误报率又会增大。因此,合理地选择门限,可使故障的误报率和失报率在一定条件下保持相对稳定。一个长时间运行的系统,其可靠性随着时间的增长而下降,故障发生的可能性也增大。在故障检测过程中,为了不使故障的失报率和误报率发生明显的变化,应适当地调节故障检测的门限,以跟踪系统可靠性的变化。 相似文献
958.
在空间目标碰撞预警分析中,准确地计算出空间目标的轨道面交线是进行地心距筛选、时间差筛选的前提,目前较多使用的快速确定轨道面交线的方法为简单二体引力模型。深入分析该模型,比较了其计算的空间目标轨道面交线与STK计算结果的差异,指出了简单二体引力模型在计算空间目标轨道面交线时的局限性,认为轨道摄动是影响轨道面交线计算准确性的主要原因,应该采用更能反映空间目标实际运动规律的改进的二体引力模型的方法。 相似文献
959.
在机务维护工作中,难度最大的是排除那些时隐时现、难以准确判断发生部位的电路故障,这类故障在飞机工作过程中,有时会造成某个系统工作失效,而在检查和排除时,故障现象又不重现。在检查和测量时,认为可能导致故障的电路和元件的参数均在正常范围。有时虽经多次反复排除仍未能消除稳患,这给飞机安全带来很大危害。笔者结合排除一起飞机电源系统重复性故障,并对该故障产生的原因和预防措施谈点粗浅看法。 相似文献
960.
甘肃公司从1986年9月引进第一架BAel46型飞机以来,英国DOWTY公司对该型飞机的襟翼计算机进行了三次改进,即由当时的P/N676801005型改为现在使用的P/N676801007型。从近两年的使用来看,后者较前者性能稳定,工作可靠。但是B-2720号飞机却发生了两次襟翼卡阻的严重故障,究其原因均是襟翼计算机故障所致。一、故障现象及排除 (1)3月19日,B-2720号飞机在兰州中川机场作正常经停后,继续飞航班。该机从嘉峪关机场起飞后不久,机组发现驾驶舱顶板“操纵和飞行警告”断路器板上的C_9~#FLAP CTRL 相似文献