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相似文献
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1.
简讯     
美国羚羊探空火箭研制情况美国羚羊探空火箭从1974年开始研制以来,采用了被淘汰下来的民兵Ⅰ发动机。尽管美苏战略核武器限制条约已明确规定,双方拥有一定的导弹总数,同时被新型号取代下来的导弹一概销毁。然而,美国空军却保留了60台民兵Ⅰ第一级发动机和30台民兵Ⅰ第二级发动机,并将其用于羚羊探空火箭的研制中。  相似文献   

2.
美国民兵导弹第一级和第三级固体发动机性能数据/1978年(试刊),1~6 综述了民兵导弹第一级和第三级固体火箭发动机的性能数据。包括第一级发动机的质量验证试车数据和民兵Ⅲ第一、三级的壳体、喷管、点火器、推进剂等项性能数据。  相似文献   

3.
本文对美国民兵系列导弹(民兵Ⅰ、民兵Ⅱ、民兵Ⅲ)的飞行试验和制导精度鉴定发展演变的全过程,作了全面综合分析,由此探讨了我国第二代战略远程导弹制导精度鉴定的技术途径。  相似文献   

4.
最近美帝发表的资料中透露了民兵导弹固体发动机的一些性能数据,现摘译如下:一、民兵第一级固体发动机(代号M55A 1)质量验证试车数据:(一)发动机批号:QA—1304  相似文献   

5.
据《航讯》一九八○年十二月二十三日报导:三菱公司将向日本防卫厅技术研究与发展本部交付第二台小型发动机的样机以供在不久的将来进行试验用。这种发动机是为计划中的 XSSM 地对舰导弹和日本空中自卫队的三菱ASM—Ⅰ空射型反舰导弹的一种地面自卫型导弹设计的。  相似文献   

6.
美国从五十年代开始就研制战略固体导弹。已研制的地地导弹有民兵Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和MN 导弹。MX 导弹目前正进行飞行试验,首批10枚导弹将在1986年放在现有的民兵地下井服役。侏儒洲际导弹目前正处于方案选择阶段,估计1987年进入工程研制,1992年初步服役。潜地导弹有北极星 A1、A2、A3,海神 C3和三叉戟ⅠC4。三叉戟Ⅱ1984年已进入工程研制阶段,估计1989年初步服役。这些导弹的战术性能见表1,从表1中的战术性能可以看出民兵系列导弹直径不变,长度变化也不大。但是投掷重量却增加一倍,射程增加约2000公里;潜地导弹从北极星A1到 A3,外形尺寸基本不变,射程却增加  相似文献   

7.
一、美苏两国为了争夺战略核优势,近几十年来双方均致力于发展各种洲际弹道导弹系统。美国的洲际导弹力量曾一度领先,但以后苏联步步赶上,使两国的战略核力量接近于平衡。目前美国部署了1049枚洲际弹道导弹,其中有49枚大力神Ⅱ导弹(液体发动机),450枚民兵Ⅱ导弹和550枚民兵Ⅲ导  相似文献   

8.
美国空军系统司令部阿诺德工程发展中心(AEDC)的工程师们,为了空军后勤司令部的一项科研任务,曾把一枚地下存放了10年之久的民兵导弹的第三级发动机进行了中止试验。  相似文献   

9.
民兵ⅢMK 12导弹分导多弹头的母仓采用一台 RS-14轴向主发动机。这是一台高性能的双组元液体推进剂挤压式火箭发动机,由北美洛克威尔公司洛克达因分公司研制。推进剂采用一甲基肼和四氧化二氮。发动机的用途是向母仓提供所需要的轴向推力,以调整弹头的速  相似文献   

10.
美国空军投资46万美元研制X射线层析检测仪,Ⅰ型已于1983年投入使用,Ⅱ型于1985年9月投入使用。Ⅱ型已成功地对MX导弹一级固体火箭发动机中的微裂纹进行了检测。据说,检查这种重达50吨、直径2.5米的大型试件中的微裂纹要比从干草堆中找针还难。  相似文献   

11.
防空导弹发动机采用了大装填、大长径比、高压强等设计以提高性能,在复杂飞行条件下不稳定燃烧问题时有发生,致使发动机压强及推力振荡,对导弹的制导和控制造成了消极影响。针对防空导弹发动机出现的轴向声不稳定现象,从声能共振仿真角度出发,对发动机燃烧室声腔进行声学响应分析,根据发动机结构特性评估出现声不稳定的趋势,从而指导防空导弹发动机的设计。通过仿真计算,得到大长径比、锥体构型及工作后期更易出现声不稳定现象,与某型发动机的不稳定燃烧问题一致。  相似文献   

12.
发动机喷流对飞行器飞行姿态影响的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对某型导弹的实际飞行结果,在对立了合理的发动机推力模型及喷流模型的基础上,采用多学科的一体化仿真方法,重点研究了发动机喷流干扰对该型导弹飞行性能的影响。结果表明发动机喷流与发动机推力偏心及偏斜的共同作用将对飞行器飞行姿态和弹道产生显著影响,在飞行控制系统的仿真研究与参数整定中应综合考虑这些因素。  相似文献   

13.
据报道,2006年4月24日,雷锡恩公司和阿连特公司成功进行了标准-3 BlockⅠA导弹新型第三级火箭发动机(TSRM)的设计验证试验。此次设计验证试验在美空军研究实验室爱德华兹空军基地进行,这是BlockⅠA设计试验的第二次成功,也是首次在象征太空飞行真空环境的高空舱中进行试验。本次试验是第二次对发动机第一脉冲结束至第二脉冲开始之间的延长脉冲间延迟进行演示。脉冲间延迟增强了标准-3导弹在与短程和中程弹道导弹对抗中的灵活性。第三级火箭发动机用于助推标准-3导弹飞往大气层外,并携带Mk142动能弹头飞往预定目标。这次试验是一次证实标…  相似文献   

14.
根据美国的战略要求,在1989年部署200枚 MX 导弹之后,仍要保留一部分民兵导弹,其中包括450枚民兵Ⅱ和350枚民兵Ⅲ。所以,美国实现战略导弹力量现代化的措施之一是加紧改进民兵导弹系统,不断提高它的生存能力和作战性能,以适应未来战争的需要。  相似文献   

15.
固体火箭发动机喷管及羽流流场的数值分析   总被引:13,自引:2,他引:11  
采用FLUENT流动计算软件对某空射型导弹发动机的喷管及羽流流场进行了一体化的数值仿真研究,分析了导弹飞行高度和马赫数对喷管羽流流动的影响。仿真结果与地面热试车观察到的结果相吻合,可为固体火箭发动机的研究开发提供参考。  相似文献   

16.
“民兵”Ⅲ试验导弹 STM—13W 于1977年1月30日在西部试验靶场发射成功了。其第二级发动机 AA21485(PQA6—81)是由航空喷气公司提供的。导弹是在21号发射台上进行试验的。试验零点是太平洋标准时间22时05分。第二级发动机的性能是令人满意的。测得的全部性能参数都在规范限度之内。发动机的点火是满意的,整个工作时间为65.56秒。第二级点火后16.49秒时抛弃二级防护罩。液体喷射推力向量控制(LITVC)和滚动控制(RC)系统的性能都在规范限度之内。喷射剂消耗量为54.25公斤。  相似文献   

17.
袁俊 《中国航天》2003,(1):38-39
2002年12月11日,美国“国家导弹防御”(NMD)系统进行了第八次导弹拦截试验。美国东部时间12月11日,从加利福尼亚州范登堡空军基地发射了一枚改进型“民兵”2洲际弹道导弹,它带有模拟弹头和3个气球诱饵。20分钟后,一枚陆基拦截导弹从加州以西2880km、距范登堡7680km的南太平洋马绍尔群岛的夸贾林导弹靶场发射升空,以24100km/h的飞行速度对“民兵”实施拦截。“民兵”2导弹释放了模拟弹头,其诱饵气球也完全成为一个长2m左右的完整气球。按试验预想,地基拦截导弹要进入“民兵”2导弹220km高度…  相似文献   

18.
首批MX洲际弹道导弹已被装入民兵导弹发射井,以使其在1986年底具备初始作战能力。将首批50枚MX导弹装在沃伦基地上改建后的民兵导弹发射井中是这项计划的一个里程碑。预计到1986年12月底将有10枚MX导弹和两个MX导弹发射控制中心进入警戒状态。  相似文献   

19.
《国防电子学》1982年3月报导:美国计划用50枚各带3个分导式弹头的“民兵”Ⅲ导弹来替换原有的单弹头“民兵”Ⅱ导弹,这样初步可增加100个弹头。“民兵”Ⅲ的弹头设计,是要在突破苏联的导弹防御网时,具有更高的精度和更好的突防机动  相似文献   

20.
美国固体火箭球窝摆动喷管的发展述评   总被引:3,自引:0,他引:3  
前言球窝摆动喷管是美国最早研制的固体火箭推力方向控制技术之一,直到现在仍为民兵导弹服役发动机使用。这说明球窝摆动喷管是一种成功的固体火箭推力方向控制技术,有许多结构上的优点和良好的控制性能。七十年代后期发展的热球窝摆动喷管技术,更进一步表明  相似文献   

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